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产品时间: 2022-12-01 12:43:52

来源:火狐体育盘口 作者:火狐体育网页版下载
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  工艺流程上替换法兰垫片操作过程中,因空隙过小,运用撬杠撬开法兰时经常呈现法兰重复闭合,撬杠打滑、下跌等问题。

  规划有丝杠、扩张支架、支撑板,经过丝杠旋进顶压支撑板,带动扩张支架反向抬升法兰,完结法兰空隙扩张。

  1、运用该东西后,替换法兰垫片由本来的2人合作操作完结了单人独立操作,操作时刻由本来的30分钟缩短为20分钟,缩短了工时,节省了人力。

  2、和传统的撬杠扩张法兰操作比较,避免了撬杠打滑、下跌伤人的危险,操作愈加安全可靠。

  3、该东西结构简略,运用旧螺栓、边角料即可制造,加工本钱低,便于在底层班组推行运用。

  在油田出产现场常用的防脱器有卡盘、方卡子。在设备卡牙时一般用手锤将牙打入卡盘或方卡子中,再运用负荷加载力完结光杆固定。这种方法操作不平稳,冲击力大,卡牙易损坏,有必要研制一种新式的光杆防脱器。

  运用了嵌套原理,组合原理、多维化原理。这种新式抽油机井光杆防脱器是将卡牙设备在防脱器内的锥形槽内,经过压帽旋压,推进内套,将卡牙压紧完结防脱。

  适用于抽油机井的光杆固定,结构简略,操作安全平稳、便利快捷捷,具有较好的实用性推行性。

  西八转中心站井组管线mm管线等原因,无法投球清蜡,管线回压偏高,冬天存在蜡堵危险。

  现已在5个高回压井组展开实验,井组回压由3.6MPa下降至2MPa以下,热洗频次由每周2次削减到每月2次。单挑管道年节省热洗本钱6万元,下降了冬天管道蜡堵危险,一起下降了职工劳动强度。可在其他高回压井组进一步推行实验。

  我厂侏罗系油井测压首要靠人工考察接连监测液面康复,存在消耗人力大,测验材料精度低,运用难度大的问题。

  依据声波反射原理算出液面,将成果和曲线存储到存储器中,接连监控液面并存储,运用监测到的液面核算压力。

  1、依据油藏开发需求,2021年运用智能接连液面监测仪展开侏罗系液面康复压力测验135井次,测验液面明晰、曲线润滑,解说陈述到达技能要求,有用辅导侏罗系油藏稳产。

  2、解放了全厂技能员、测井工750天劳动强度,削减测验费用约300万元,一起进步材料精度,高效辅导侏罗系油藏稳产。

  水平井在采油过程中,油管杆偏磨形成油管开裂落井,因为落井油管强度下降,油管形状不规则,常用打捞东西无法打捞。

  该东西由筒体和捞矛两个首要部分组成,是一种内捞外衬的打捞东西,引鞋将油管引进东西,筒体约束油管胀破,绷簧卡瓦咬入油管内壁,上提钻具卡瓦与滑道发生位移,径向打捞尺度增大,卡瓦咬紧油管完结打捞。

  有用处理了水平井落井偏磨油管打捞难的问题,截止现在成功打捞水平井偏磨、决裂油管12井次,效果显著。

  油井功图人工剖析作业量大;对技能人员的技能水平要求较高;问题井发现不及时,影响采油时率。

  运用AI算法及专家经历知识库对实时单井功图、电流、压力等出产参数进行智能剖析,第一时刻发现工况反常井。

  1、完结了功图人工剖析向智能剖析改变。现在体系反常井辨认率100%,工况确诊精确率88.2%,漏报率低于5.1%,到达了国内先进水平。

  2、完结了体系功用与事务深度交融。经过整合A2、OCEM、油水井工况及井场视频等体系,树立了单井全流程闭环管理体系。

  3、下降了技能员日常单井巡检作业量,缩短潜躺井发现时刻。2021年体系精确预警2507井次,约削减原油丢失7500吨,折算经济效益1050万元。

  该体系为我厂自主规划研制,在公司初次完结了油井工况智能确诊,并在采油三厂、十一厂等单位推行运用。

  我厂176座数字化站库监控总点位10994个,日报警点位为4197个,日报警84024次,反常问题无法精准定位,人工处置作业量大。

  树立报警数据剖析模型,经过大数据剖析对SCADA报警信息进行多维度挑选,除掉无效报警;树立运转参数趋势剖析模型,盯梢点位设备运转参数,主动引荐报警限值。

  2、有用消减高频报警,下降职工处置作业量。报警频次由本来84024次/天,下降到11600次/天,消减率为86.2%。

  长停井、抛弃井在封井或二次挖掘钻塞时,因为阻塞物接近井口,单根钻柱的分量无法满意钻压需求;水平井下钻作业时因为水平段摩擦阻力导致钻具下不去问题,可选用井口加压推进钻具下放。

  经过由带支架的液压钳头、液压弹性支柱、固定法兰盘、防喷器、双回路液压操控体系、液压站等部件彼此作用发生200KN的钻压到达作业意图。

  该设备功投入运用后,有用的处理井口磨钻钻压无法施加和高压形成油管上顶的问题,大大进步了井筒处理功率,消除井控危险

  站内报警为文字提示,职工人工盯防作业量大,简单引起视觉疲惫,导致运转毛病无法及时发现,存在安全危险。

  依据PLC操控功用,添加智能语音报警器,自主编程,完结要点出产参数超限语音报警;依据要点出产参数设置的不同报警条件,超限报警主动辨认,主动提示,并推送不同的报警语音。

  2、进步了报警处置实效性,反响处置时刻由人工每2小时巡检发现危险下降到30秒发现危险并处置;

  为便利装卸各类小型机泵、化学药品等重物,减轻职作业业强度,削减操作人员数量,躲避机械损伤、砸伤等危险特规划此东西。

  1、在运用该东西的过程中,之前4-5人才干完结的作业,现在2-3人就能完结,极大的进步了作业功率,削减用工量。

  2、2021年全年运用该东西安全装卸各类重物400余次,累计节省人工及吊装机械本钱费用约4万元。

  长停井二次开发或核销井封井时,因为井口暂时性封堵,井口封堵设备被损坏,井内压力无法开释,经过惯例的割焊井口,简单形成井喷、着火等安全环保事端。

  该设备首要由卡箍、高压密封设备、闸口、机械钻头、螺旋推杆、手轮组成。选用卡箍和高压密封件卡紧套管,滚动手轮,迫使螺旋推杆带动机械钻头将油套管钻开,钻开后合作闸口进行泄压。

  该东西全程不动火,避免了着火事端;现在已在各作业区及封井现场广泛运用56井次,现场效果显著,后期将持续运用于不同标准尺度管材打孔泄压。

  我厂分注井中斜井占比量较高,井筒易结垢,井筒杂乱,常用入井东西不易入井,作业中遇卡、遇阻现象频频。

  1、柔性万向短节可曲折视点与鱼鳞扣切开组数切断宽度成正比,每组波涛块彼此嵌套,经过添加鱼鳞节个数操控短节的曲折视点完结万向短节曲折变向。

  2、经过添加柔性万向短节挂接数量,主动给入井仪器进行造斜,下降测验仪器遇阻率,进步测验经过率。

  井下用“柔性万向”短节的运用,处理了大斜度井测验的难点;现在在测验现场运用3支,均运用杰出,比较惯例仪器遇阻率下降50%以上。

  页岩油经过大规模压裂改造,获得了较高初期产能,但新井排液周期3个月以上,首年递减30%以上,效益稳产难度大。

  “投前闷井、闷采结合”,完结入地液与基质原油渗吸置换,缩短排液期;“放喷控液、投产控压”,完结有序排液,稳压出产,到达初期稳产意图。

  3、2020年老井根本完结“零递减”,单产安稳9吨以上,相当于单井多产油600余吨;

  4、累计发明经济效益800余万元,作为页岩油效益开发立异技能具有杰出推行运用价值。

  在SCADA体系集输流量、压力、累计流量等实时数据基础上,运用质量平衡法、相关性剖析法对管道运转参数进行趋势剖析,辨认管线走漏初期“三降三升”趋势特征,发现管道反常并实时报警。

  充分运用了SCADA实时数据价值,完善了我厂管线监控体系,每接入一条管线万元,能够作为惯例监控体系的下位替代计划。

  SCADA体系日常优化晋级后,程序发布改写耗时约20分钟,期间SCADA体系中止运转,无人值守站数据无法正常收集显现,且改写中易呈现的毛病,使无人值守站库运转存在较大安全危险。

  选用DOS指令制造批处理文件,用net use指令将主服务器和从服务器树立网络映射联系,使工业库服务器能够直接拜访主服务器;再用copy指令将服务端的数据文件拷贝到工业库服务器上,与客户端树立衔接,进行数据改写。

  2、削减了因为人工操作失误而形成的改写失利、过错,进步了站库运转安稳性,下降安全危险。


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